科技日報記者 楊侖
4月25日,科技日報記者走進中國一汽研發(fā)總院機械加工車間,中國一汽首席技能大師、研發(fā)總院試制部高級技師楊永修正與同事們試制一款新型發(fā)動機。他時而緊皺眉頭,盯著加工件的數據沉思;時而在轉臺前忙碌,確保零部件的精度。
“我們正在攻關電機殼體的精度問題,加工精度直接關系到高性能電驅系統(tǒng)的動力和穩(wěn)定性。我們已經把精度提升到8微米,幾乎相當于頭發(fā)絲直徑的十分之一。”楊永修說。
自從2010年進入中國一汽技術中心工作以來,楊永修已成為擁有18項國家專利的“發(fā)明大王”,累計完成多項國家級重點項目的加工任務,攻克130多項技術難題。今年,他又獲得了全國勞動模范稱號。
腳踏實地的學習者
從長春汽車工業(yè)高等??茖W校數控技術專業(yè)畢業(yè)后,楊永修進入了中國一汽技術中心工作。擺在面前的難題仿佛一座座大山:新系統(tǒng)語言、新操作技術、新編程軟件……一切都要從頭學起。
“不會就學,不懂就問,我給自己的定位就是腳踏實地學習知識技能?!睏钣佬拚f。他白天邊看師傅操作,邊拿著筆記本抄寫代碼,晚上給自己“吃小灶”加練;遇到難題就記下來請教師傅,逐個解決。僅僅兩年時間,楊永修就脫穎而出,榮膺“一汽集團技術能手”稱號,這在一汽歷史上并不常見。
工欲善其事,必先利其器。在現代汽車制造工藝中,各式刀具是數控銑床的核心“武器”。楊永修剛參加工作時,國外合作方只提供刀具,但未告知具體的操作方法和參數,精密加工車間也不讓參觀學習。
“越是這樣,我們越要把技術啃下來?!睏钣佬藁貞浾f。于是,他每天對著圖紙琢磨到半夜,埋在一堆代碼中反復修改嘗試。有時槍鉆使用不慎,合金頭會斷在油道孔內部,導致發(fā)動機報廢,失敗了就從頭再來。他仔細查找癥結,一點一點地從失敗中總結出每款刀具對應的精密參數。如今,車間里一排排“神兵利器”早已被“馴服”?!霸跀悼丶庸み@塊,我們已經實現了完全自主?!睏钣佬拮孕诺卣f。
楊永修的工友丁園說:“楊老師每天都提前一小時到崗學習新知識,晚上還經常加班在電腦前研究?!?/p>
如何總結自己一路走來的經驗?楊永修給出了這樣的答案:不斷學習。“現在汽車產業(yè)發(fā)展速度很快,新技術、新編程語言更新速度很快,必須不斷學習,才能跟上時代對我們產業(yè)工人的要求?!睏钣佬拚f。
攻堅克難的“領頭羊”
振興紅旗是中國一汽的重要目標。楊永修承擔了紅旗自主研發(fā)的發(fā)動機、變速器及整車底盤等汽車核心精密零部件的數控加工工作。
發(fā)動機是汽車的心臟,尤其是大馬力發(fā)動機,其獨特的機械魅力更是由無數頂尖技術匯聚而成。接到任務后,楊永修和同事們一起學習和鉆研,完成了國內首款自主研發(fā)V12發(fā)動機的試制加工任務,結束了多缸發(fā)動機核心部件需由國外加工的歷史,填補國內V型發(fā)動機制造空白,讓紅旗擁有了一顆強勁的“中國心”。
所謂“藝高人膽大”,楊永修之所以能大膽創(chuàng)新,不斷攻克核心技術,核心在于自己的高超本領。
2020年初,楊永修接到加工N701項目中試制新型門把手的任務,但傳統(tǒng)夾具無法夾取方形平面,會降低加工效率和工藝精度?!凹热焕限k法行不通,那能不能改造機床呢?”深思熟慮之后,他決定自主升級改造三軸機床,設計搭載轉臺、新型夾具,一舉解決了復雜立體多角度一體化加工的問題,不僅提高了40%生產效率和60%加工精度,還大大減輕了四軸、五軸機器的載荷。這一成果也獲得了中國一汽科技創(chuàng)新成果一等獎。
近年來,楊永修先后參與并出色完成了大紅旗V8、V6、4GB、4GC發(fā)動機及6MT、DCT350變速箱、V501減速器殼、HS5副車架等多項國家級、集團級重點項目的加工任務。
自主研發(fā)是中國汽車工業(yè)實現突破、邁向高端的必由之路。如今,楊永修帶領團隊瞄準新能源汽車發(fā)展的需求,潛心鉆研技術創(chuàng)新,為行業(yè)發(fā)展注入強勁動能。